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二氧化碳減排與純氧天然氣回轉(zhuǎn)爐

  來源:ylyhq.com
二氧化碳減排與純氧天然氣回轉(zhuǎn)爐

山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司  呂榮伏


  【摘要】首先討論了鑄鐵熔化的二氧化碳減排問題,分析對(duì)比了天然氣回轉(zhuǎn)爐、天然氣沖天爐在二氧化碳減排方面的優(yōu)越性,提出了天然氣化鐵爐關(guān)系我國鑄鐵業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的觀點(diǎn),扼要介紹了山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司研制天然氣回轉(zhuǎn)爐的過程,并介紹了研制的首臺(tái)3噸回轉(zhuǎn)爐的熔化試驗(yàn)成果,對(duì)我國中小鑄鐵廠的熔化爐升級(jí)改造有參考價(jià)值。
  【關(guān)鍵詞】二氧化碳減排  天然氣回轉(zhuǎn)爐  天然氣沖天爐  可持續(xù)發(fā)展  鑄鐵熔化
  溫室氣體指大氣中能吸收地面反射的太陽輻射、導(dǎo)致地球表面變暖的氣體。“京都議定書”中規(guī)定控制的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化合物(HFCs) 、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)等六種。在溫室氣體的總效應(yīng)中,二氧化碳的作用約占一半,二氧化碳因此成了溫室氣體的代名詞。溫室氣體減排,我國政府在行動(dòng)。
  我國鑄鐵熔化爐在“十三五”期間,如何實(shí)現(xiàn)以二氧化碳為代表的溫室氣體減排?本文擬以此為話題展開討論并向大家匯報(bào)我們在此方面所做的一些努力。
  1.二氧化碳減排與天然氣化鐵
  2015年全世界二氧化碳的排放總量為321億噸[1]。按《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2016》公布的2015年我國煤炭、石油、天然氣的消費(fèi)量推算,我國2015年二氧化碳的排放量不低于100億噸,達(dá)到甚至超過了全世界二氧化碳排放總量的30%、高居世界前列,政府高度重視包括二氧化碳在內(nèi)的溫室氣體排放問題,2016年10月27日國務(wù)院發(fā)布了“‘十三五’控制溫室氣體排放工作方案”,規(guī)劃了我國“十三五”期間低碳能源革命、打造低碳產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)城鎮(zhèn)化低碳發(fā)展、加快區(qū)域低碳發(fā)展、建設(shè)和運(yùn)行全國碳排放權(quán)交易市場,等十項(xiàng)低碳發(fā)展戰(zhàn)略[3]
  目前不少人盲目地將溫室氣體減排的希望寄托于削減沖天爐、推廣感應(yīng)電爐。感應(yīng)電爐真的能夠減少鑄鐵熔化的二氧化碳排放嗎?答案是否定的。國家發(fā)改委辦公廳2015年4月公布的常見燃料二氧化碳的排放因子見表1[4]。按照標(biāo)準(zhǔn)煤、焦炭和天然氣的熱值,可以換算得到焦炭和天然氣的二氧化碳排放因子(見表1)。

  表1 化石燃料和電力CO2 的排放因子


燃料

單位

排放因子

焦炭和天然氣的折算排放因子

煤炭

噸CO2/噸標(biāo)煤

2.64

2.79kgCO2/kg焦炭[注1]

石油

噸CO2/噸標(biāo)煤

2.08


天然氣

噸CO2/噸標(biāo)煤

1.63

2.00kg CO2/m3天然氣[注1]

全國電力平均

kgCO2/kWh

0.6590[注2]



  注1:按標(biāo)煤熱值29.3MJ/kg、天然氣熱值36MJ/m3、焦炭熱值31.0MJ/kg計(jì),通過熱值折算所得。
  注2:青海電力排放因子低(0.2323)、內(nèi)蒙古高(0.9292),全國30個(gè)省級(jí)電網(wǎng)電力的平均排放因子為0.6590。
  熔化每噸金屬爐料,天然氣沖天爐不含烘爐的天然氣用量不到60m3/t,包含烘爐在內(nèi)多為65m3/t;天然氣回轉(zhuǎn)爐約為80m3/t。表2按照表1中有關(guān)燃料的二氧化碳排放因子,計(jì)算比較了感應(yīng)電爐、燃焦沖天爐、天然氣沖天爐、天然氣回轉(zhuǎn)爐等,熔化每噸金屬爐料產(chǎn)生的二氧化碳量。天然氣沖天爐產(chǎn)生的二氧化碳為燃焦沖天爐的37%、感應(yīng)電爐的30%;天然氣回轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的二氧化碳為燃焦沖天爐的46%、感應(yīng)電爐的37%。按照國家發(fā)改委2015年采用的有關(guān)計(jì)算方法,可以證明天然氣回轉(zhuǎn)爐和天然氣沖天爐,具有非常突出的二氧化碳減排特性。

  表2 不同熔化爐熔化一噸鑄鐵排放的CO2


熔化方式

CO2排放因子

噸鐵燃料用量

CO2排放量/(kg/t)

感應(yīng)電爐

0.659kg/kWh電力

650kWh電力/t[注]

428.35

燃焦沖天爐

2.79kg/kg焦炭

125kg焦炭/t

348.75

天然氣沖天爐

2.00kg/m3天然氣

65m3天然氣/t

130

天然氣回轉(zhuǎn)爐

2.00kg/m3天然氣

80m3天然氣/t

160


  注:目前節(jié)能型感應(yīng)電爐噸鐵電耗僅550kWh,非節(jié)能型高達(dá)750kWh、甚至更高。
  天然氣回轉(zhuǎn)爐和天然氣沖天爐,除了二氧化碳排放量大大低于燃焦沖天爐外,懸浮顆粒物(SPM)、二氧化硫、氮氧化物(NO2)的排放量也大大低于燃焦沖天爐,優(yōu)于感應(yīng)電爐。基于天然氣化鐵爐在包括二氧化碳減排在內(nèi)的環(huán)境友好性能,我們因此有理由認(rèn)為,研究和推廣天然氣化鐵爐,對(duì)于我國鑄鐵業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。雖然可以期待二氧化碳的轉(zhuǎn)化、封存技術(shù)能為燃焦沖天爐帶來利好,核電的進(jìn)一步發(fā)展可為感應(yīng)電爐帶來利好,但在可預(yù)期的“十三五”甚至“十四五”期間,天然氣回轉(zhuǎn)爐和天然氣沖天爐是我國鑄鐵熔化二氧化碳減排的現(xiàn)實(shí)選擇。
  2.天然氣回轉(zhuǎn)爐
  天然氣回轉(zhuǎn)爐即純氧天然氣回轉(zhuǎn)化鐵爐,該爐在工業(yè)發(fā)達(dá)國家已有約五十余年的應(yīng)用歷史,特別適合于我國眾多的中小鑄鐵廠使用。我國2015年包括灰鐵、球鐵、可鍛鑄鐵在內(nèi)的鑄鐵產(chǎn)量為3380萬噸,占全世界鑄鐵總產(chǎn)量的46%;鑄鐵廠的數(shù)量為14000個(gè),每個(gè)鑄造廠的年平均鑄件產(chǎn)量僅為1754噸。我國幅員廣闊、工業(yè)門類多且發(fā)展不平衡,絕大多數(shù)中小鑄造廠作為勞動(dòng)密集型企業(yè),對(duì)于吸納當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)、維持社會(huì)穩(wěn)定有重要作用。
  目前我國中小鑄造廠多數(shù)已放棄燃焦沖天爐而改用電爐熔化,一定程度上導(dǎo)致了我國二氧化碳溫室氣體排放量的增加,同時(shí)導(dǎo)致了鑄件生產(chǎn)成本的大幅度上升。2016年7~8月份期間,我公司曾對(duì)山東各地的中小鑄造廠進(jìn)行過一次調(diào)查,在目前山東的中小鑄造廠里,已基本上看不到?jīng)_天爐了,各廠幾乎全部用晚10點(diǎn)到早6點(diǎn)之間的“谷電”生產(chǎn),谷電的計(jì)量電費(fèi)雖僅在0.3元/kWh左右,但容量電費(fèi)(座機(jī)費(fèi))導(dǎo)致每噸鐵液的電費(fèi)在430~460元之間。夜班生產(chǎn)也導(dǎo)致了鑄件廢品率增加,工傷事故增加,鑄造廠老板苦不堪言。長期夜班生產(chǎn)導(dǎo)致廣大鑄造工人怨聲不已,有些工人戲說自己:白天吃人飯,晚上干鬼活。
  按我們目前的試驗(yàn)結(jié)果,天然氣回轉(zhuǎn)爐的噸鐵天然氣消耗約為80m3/t、氧氣消耗約為160m3/t,噸鐵燃料費(fèi)用約為400元,低于感應(yīng)電爐50~100元。在中小鑄鐵廠推廣和使用天然氣回轉(zhuǎn)爐,替代燃焦沖天爐和感應(yīng)電爐,對(duì)我國中小鑄鐵廠的生存發(fā)展具有重要意義。
  我們注意到,早在1978年,湖南大學(xué)謝源甫先生即在“國內(nèi)外鑄造合金及其熔煉發(fā)展概況”一文中指出:“目前國外盛行的非焦化鐵爐是回轉(zhuǎn)爐。美、蘇等國不僅生產(chǎn)中采用,而且有專門的公司生產(chǎn)這種爐子銷售,容量從0.5噸到70噸[9]”。我國已故沖天爐專家劉幼華先生,1985年在“國內(nèi)外鑄鐵熔煉技術(shù)發(fā)展若干動(dòng)態(tài)”一文中也曾指出:“回轉(zhuǎn)式化鐵爐,這是國外應(yīng)用廣泛的一種非焦化鐵爐。美、英等國有專門公司生產(chǎn)和銷售這種爐子,在日本、澳大利亞、荷蘭、蘇聯(lián)、瑞士和法國等都有工使用[10]”。
  3.回轉(zhuǎn)爐的研制和試驗(yàn)
  山東鐵戈?duì)t業(yè)有限公司在黨和國家二氧化碳減排旗幟的指引下,為滿足我國廣大中小鑄造廠生存發(fā)展的迫切需要,2015年10月開始了與意大利某公司的多輪艱難談判,于2016年3月以356萬歐元引進(jìn)了該公司的純氧天然氣回轉(zhuǎn)化鐵爐技術(shù)。2016年4月開始,在國內(nèi)數(shù)個(gè)行業(yè)多位技術(shù)專家的熱情幫助和支持下,開始了天然氣回轉(zhuǎn)爐的研制。2016年9月研制成功了國內(nèi)首臺(tái)3噸天然氣回轉(zhuǎn)爐,并在山東章丘泰隆機(jī)械有限公司進(jìn)行了累計(jì)100余爐次的熔化試驗(yàn),參照引進(jìn)的國外標(biāo)準(zhǔn),測試了該爐的熔化性能,累計(jì)澆注了約300噸機(jī)床床身和其他鑄件。
  圖2為回轉(zhuǎn)化鐵爐的爐體部分,由燒嘴、爐體、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)架與液壓缸、固定機(jī)架、移動(dòng)煙囪、加料平臺(tái)、液壓溜槽等幾部分組成。該爐組成的熔化系統(tǒng)由液氧站、天然氣站、氣體調(diào)控單元、冷卻水系統(tǒng)、爐體等幾部分組成。圖3為首臺(tái)3噸回轉(zhuǎn)爐在該公司的試驗(yàn)現(xiàn)場。天然氣回轉(zhuǎn)爐熔化鑄鐵的過程包括以下六個(gè)步驟:
  (1)爐襯預(yù)熱:燒嘴點(diǎn)火,首先將爐襯預(yù)熱到800~1000℃。
  (2)加料:爐襯預(yù)熱后,爐體傾轉(zhuǎn)、通過液壓溜槽將爐料加入爐內(nèi),加料后爐體復(fù)平。
  (3)爐料預(yù)熱:燒嘴再次點(diǎn)火,開始加熱爐料,爐料預(yù)熱期間爐體正向、反向間斷性慢速轉(zhuǎn)動(dòng)。爐料在此期間逐步軟化、初步熔化。
  (4)鐵液過熱:爐料初熔后不久,該爐即進(jìn)入鐵液過熱階段。鐵液過熱期間,燒嘴以大功率加熱,爐體單一方向快速回轉(zhuǎn)。


  (5)鐵液測試:當(dāng)目視鐵液溫度達(dá)到出鐵要求時(shí),用熱電偶或紅外測溫儀測量測量鐵水溫度、用三角試片或爐前熱分析儀測量鐵液成分。
  (6)出鐵和澆注:如果鐵液溫度和成分符合要求,打開出鐵口出鐵并澆注鑄件。
  通過百余爐次的熔化試驗(yàn)和測試,我公司參考國外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定了“回轉(zhuǎn)化鐵爐”標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)2017年1月通過了山東省技術(shù)監(jiān)督局的審定,成為我國公開發(fā)布的回轉(zhuǎn)爐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使我國該項(xiàng)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和商品化邁上了一個(gè)新臺(tái)階。3噸天然氣回轉(zhuǎn)爐目前可以達(dá)到的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表3。
  表3 3噸天然氣回轉(zhuǎn)爐的技術(shù)參數(shù)


序號(hào)

項(xiàng)目

單位

數(shù)值

備注

1

爐體鐵液容量

t

3


2

鐵液出爐溫度

1400~1450

高達(dá)到過1510℃

3

噸鐵天然氣用量

m3/t

~80

灰口鑄鐵

4

噸鐵氧氣用量

m3/t

~160


5

鐵燒損的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

%

1~3


6

碳燒損的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

%

20~30


7

硅燒損的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

%

20~25


8

錳燒損的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

%

25~30


9

除塵系統(tǒng)處理風(fēng)量

Nm3/h

1800



  我們懂得,開發(fā)一個(gè)嶄新的產(chǎn)品需要很長時(shí)間、耗費(fèi)很多精力,我們目前所完成的工作雖有成效和意義,要做的工作還有很多。我們希望今后在鑄造協(xié)會(huì)的指引下,凝聚全國所有一切積極力量、群策群力,為發(fā)展對(duì)我國鑄鐵業(yè)具有戰(zhàn)略意義的天然氣化鐵技術(shù),勇往直前、不懈奮斗!
  本文不當(dāng)之處,希望專家學(xué)者們研究討論并不吝賜教,深表謝忱!